1989年4月21日,四川省合江化肥厂发生了一起多人中毒;事故,4名违章进入转化炉的人员,3人中毒死亡,1人受伤。
一、事故经过:
合江化肥厂是一个年产500t合成氨的小型化肥厂,为尽可能建成经济规模,经批准,搞了万吨扩建工程,使全厂达到年产1万t合成氨的能力。该厂以天然气为原料,万吨扩建工程上了3m立方米新转化炉、洗气塔等装置。新装置于1989年一季度建成,4月6日开始烘炉,烘至15日开始降温,并打开炉顶盖、人孔盖。4月21日,该厂造气车间副主任、技术科土建助工、技术科设备助工及土建临时工4人检查烘炉情况。先检查燃烘及第一、二蓄热炉,后检查转化炉。在即将检查转化炉前,技术科设备助工有事到机修车间去了一下,回来后发现炉上、炉子周围无人,于是就从炉顶沿软梯进入炉内,下到炉内用脚一蹬发现下面有人,自己也有中毒感觉,赶紧爬上来喊人抢救。3人被救出炉外时,均已停止呼吸,中毒死亡。经查,当时炉内一氧化碳含量高达6%。
二、事故分析:
这起事故的发生,是因为基建时留下隐患所致。由于基建部门不负责任,在新系统与老系统碰头并网后,未用盲板将尚未投料的新系统与老系统隔绝,而仅依靠新洗气塔的塔内水封进行隔离。在新系统洗气塔装填料时,由于要充水投填料,曾将水封出水管用盲板堵死,但填料装完后,又将盲板抽掉,新、老系统仍然依靠水封隔离,留下了事故隐患。
三、事故教训与防范措施:
造成事故的主要原因是麻痹大意。在检查时,造气车间副主任等人违章作业,未按安全生产规定办事,入炉前不办入炉许可证,不对炉内气体进行分析,也不设置监护人,主观认为新炉尚未投产不会出问题,导致3人进炉一起中毒。由于无人监护,也就没有准备救护用具,延误了救护时间。在安全措施上,应加强管理,克服麻痹大意的思想,尤其是领导干部和管理人员,时刻不能麻痹大意,否则就容易酿成事故。
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